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引水隧洞砼襯砌裂縫成因分析及防裂措施論文

時間:2022-08-17 02:44:16 畢業(yè)論文范文 我要投稿
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引水隧洞砼襯砌裂縫成因分析及防裂措施論文

  【摘 要】引水隧洞襯砌砼設(shè)計標(biāo)號一般較高、水泥用量大,加上基巖、原材料、結(jié)構(gòu)、施工等原因產(chǎn)生不均勻收縮而出現(xiàn)裂縫。為了防止和減少砼裂縫,分階段在施工中采取一些措施,對控制和減少裂縫起到一定的作用。

引水隧洞砼襯砌裂縫成因分析及防裂措施論文

  【關(guān)鍵詞】引水隧洞砼襯砌 裂縫成因分析 防裂措施

  一、工程概述

  三峽右岸地下電站進(jìn)水口預(yù)建工程是三峽工程的組成部分。引水隧洞預(yù)建段有六條引水洞,隧洞地質(zhì)條件:巖體為閃云斜長花崗巖,為微風(fēng)化及新鮮巖體。裂隙率2%,變形模量14.7~43.1GPa,聲波測試縱波速度Vp=4.3~5.3km/s,動彈模18~87GPa。引水洞單長為94.58m,開挖斷面為圓形,直徑最大為15.5m,最小為14.5m,襯砌后直徑均為13.5m,襯砌厚度分別有1m、1.5m、2m不等。

  襯砌采用二級配泵送砼R28250D250S10,陷度為16-18cm、18-20cm兩種,骨料為人工碎石。采用底拱和邊頂拱二次襯砌的方法施工,先襯砌底部90°范圍的底拱部分,采用翻模工藝,然后再襯砌剩余270°范圍內(nèi)的邊頂拱部分,使用大型專用液壓式鋼模臺車工藝施工。設(shè)計環(huán)向為雙層鋼筋網(wǎng),分別為28和32,縱向分布筋均為22。引水洞施工分為11個標(biāo)準(zhǔn)段,每段長8m,1個壓漿板段(帷幕灌漿段)5.58m,1個堵頭段。

  二、裂縫分布狀況

  在施工過程中陸續(xù)出現(xiàn)了一些裂縫,裂縫主要是順?biāo)飨蚍植迹贁?shù)裂縫呈環(huán)向交錯分布。部分裂縫有滲水且有鈣質(zhì)析出,其余的有濕痕。裂縫集中分布在洞身腰線附近和底拱三分點的部位,寬度在0.1mm~0.3mm之間。從裂縫出現(xiàn)時間來看,初期襯砌的砼裂縫一般出現(xiàn)在收盤后7-20天之間,在后期(3個月以后)裂縫逐漸增多。

 。

  條隧洞共出現(xiàn)370條裂縫,長度約為2865.57米。通過取樣觀察,顯示裂縫附近無明顯的分界面存在,裂縫寬度由外至內(nèi)逐漸變細(xì)。

  三、原因分析和預(yù)防措施

 。.

  砼的配合比。配合比是經(jīng)過室內(nèi)試驗取得,水泥摻量為225-240kg/m3之間,所用水泥早期發(fā)熱量高、早期溫升快,熱膨脹性能不穩(wěn)定。

  由于砼內(nèi)部水化熱溫升過高,且襯砌段為強(qiáng)基礎(chǔ)約束區(qū),致使砼內(nèi)部溫度應(yīng)力過大而產(chǎn)生裂縫。為此,裂縫的產(chǎn)生與砼配合比有一定關(guān)系。

  為削減砼內(nèi)部水化熱,改善砼和易性,對泵送砼配合比進(jìn)行多次調(diào)整,通過提高粉煤灰的摻量(由原設(shè)計的10%提高到15%、20%、25%)來減少水泥用量,從而降低砼水化熱。

  2.

  砼澆筑工藝。在砼澆筑時嚴(yán)格控制下料厚度和砼振搗時間,一般在兩側(cè)各布置2-3個下料點,以保證來料鋪設(shè)均勻,腰線以下下料厚度控制在30cm左右,腰線以上按30-50cm控制。砼振搗時間根據(jù)來料情況控制在30-50秒之間。鑒于裂縫主要分布在腰線附近,在腰線部位使用大功率振搗設(shè)備進(jìn)行振搗,確保該部位砼的密實性。在澆至腰線換管考慮到停料時間過長,在澆下層砼之前采用?100振搗棒為主,70棒為輔加強(qiáng)振搗避免出現(xiàn)薄弱層。

 。.

  洞內(nèi)砼保溫。洞內(nèi)溫度除受季節(jié)產(chǎn)生的緩慢變化影響外,在每年9月開始將洞口用保溫被進(jìn)行封堵,開始只用單層保溫被。后考慮到洞內(nèi)施工,人員進(jìn)出頻繁,一層保溫被封堵達(dá)不到保溫效果,且保溫被損壞后不能及時修復(fù),造成洞內(nèi)外溫差。后期補(bǔ)加一道封堵材料,進(jìn)行雙層保溫,只預(yù)留一進(jìn)人活動門。另對腰線以下部位采用掛保溫材料進(jìn)行保溫,底拱全部用保溫材料覆蓋,保溫材料為10mm或15mm厚的保溫被,以滿足保溫效果。

 。.

  砼養(yǎng)護(hù)。在夏季,在鋼模臺車脫開后及時進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。在前期采用人工養(yǎng)護(hù),使用高壓水管從底部和臺車頂部不同高度進(jìn)行噴灑養(yǎng)護(hù),保證整個砼表面保持濕潤。但后期考慮到人工養(yǎng)護(hù)存在間斷性,對養(yǎng)護(hù)不利。于是采用花管養(yǎng)護(hù),即從鋼模臺車頂部接出兩根鋼管,在上面綁上花管進(jìn)行長流水養(yǎng)護(hù)。砼養(yǎng)護(hù)時間一般按28天控制,但在條件許可的情況下,盡可能延長養(yǎng)護(hù)時間。

 。.

  砼溫度。雖在前期的施工中砼入倉和澆筑溫度得到了有效控制但砼內(nèi)最高溫度超出設(shè)計參考值較多(最高51.3度)。為了降低砼內(nèi)部溫度,將砼出機(jī)溫度下調(diào)為10℃,通過降低入倉和澆筑溫度來達(dá)到溫控效果。

  此外,前期施工中泵管過長,根據(jù)實際情況,縮短砼泵送距離和時間,利于溫度控制。同時對受料斗、泵管等進(jìn)行保溫,避免在太陽下直曬,減少溫度回升。以上措施有效控制了砼入倉和澆筑溫度。據(jù)統(tǒng)計引水洞砼入倉溫度共檢測2635次,最高22℃,最低10℃;小于18℃的共2535次,超溫率3.8%,小于20℃的共2594次,超溫率1.6%;砼澆筑溫度共檢測2635次,最高23.5℃,最低10℃。

  另外在倉內(nèi)埋設(shè)冷卻水管進(jìn)行削減最高溫度。冷卻水管在冬季主要通江水冷卻,收盤后即通水,通水時間為15天,進(jìn)水溫度一般為12~16℃,進(jìn)出水最大溫差4~5℃。4月開始通制冷卻水,進(jìn)水溫度一般為10~12℃,進(jìn)出水最大溫差8~10℃,通水時間收盤至第10天。后期為了增強(qiáng)冷卻效果將冷卻水管外移綁扎到外層鋼筋網(wǎng)上,冷卻水管分兩套布置:一套為腰線以下邊拱部位,另一套為腰線以上邊頂拱部位。通水也分兩個時段,第一階段是砼澆至腰線換管時,對已澆完部位立即通水冷卻。第二階段是整倉砼澆筑完畢后,將下層冷卻水管與上層冷卻水管連接起來通水冷卻。每層通水冷卻時間為7天,冷卻水溫度控制在20-22L/min。

  6.

  地質(zhì)原因。引水洞襯砌部位為強(qiáng)基礎(chǔ)約束區(qū),由于砼內(nèi)部溫度高,砼在后期降溫過程中(特別是經(jīng)過第一個冬季),砼因收縮而產(chǎn)生的拉應(yīng)力大且有巖體變形應(yīng)力、周邊爆破震動、地下水壓力的影響,而砼早期的抗拉強(qiáng)度較低,不能抵抗拉應(yīng)力而產(chǎn)生裂縫。

  四、裂縫處理措施

 。.

  淺層裂縫處理。為恢復(fù)砼的整體性,防止鋼筋銹蝕,對于未滲水的淺層裂縫處理為:縫寬小于0.2mm,沿縫走向鑿5.0×5.0cm(寬×深)凹槽,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)裂縫繼續(xù)向內(nèi)延伸,用預(yù)縮砂漿分層嵌填,搗壓密實并抹光后,表面刷環(huán)氧基液或水泥基防水劑兩道。

 。.

  深層裂縫處理。對于深層裂縫或已滲水裂縫采用貼嘴法進(jìn)行化學(xué)灌漿處理,以確保引水隧洞的安全運(yùn)行。

  2.1

  程序;瘜W(xué)灌漿程序如下:準(zhǔn)備工作→打磨→沖洗→裂縫描述→貼嘴→刮膠封縫→壓風(fēng)檢查→灌漿→注漿封堵材料的清除→(復(fù)灌→嵌縫,此兩工序根據(jù)灌后是否仍有滲水而確定是否增加)打磨清洗→刮環(huán)氧膠泥→質(zhì)量檢查及驗收。

 。玻

  材料。灌漿漿材采用環(huán)氧注射樹脂LPL,它是用于注射灌漿系統(tǒng)的一種雙組分(A組分和B組分),無溶劑的低黏度環(huán)氧樹脂。封縫材料采用:①水不漏是一種速凝早強(qiáng)水泥,在4-6min內(nèi)凝結(jié),2小時后強(qiáng)度達(dá)到2.0Mpa。

  ②1438環(huán)氧粘膠:1438粘膠是由高分子聚合物、活性填充料組成。它不含任何有機(jī)溶劑,固化時間為24小時,粘結(jié)強(qiáng)度最大可承受1.2Mpa的灌漿壓力。

 。保矗常改z為A、B雙組分,配比都為2:1(重量比)。

  2.3

  處理效果。從處理情況來看一次處理合格率比較高,處理效果較好。

 。玻

  質(zhì)量檢查。灌后壓水質(zhì)量檢查在灌注LPL環(huán)氧灌漿結(jié)束7d后進(jìn)行。

  由現(xiàn)場監(jiān)理布騎縫孔,沖擊鉆造孔(孔徑18~20mm、孔深10~15cm)后,采用單點法壓水,壓水檢查壓力為0.3Mpa。壓水試驗結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),在穩(wěn)定壓力下,每3~5min測讀一次壓入注量,連續(xù)四次讀數(shù)中最大值與最小值之差小于最終的10%,或最大值與最小值之差小于1ml/min時,本孔段壓水結(jié)束,取最終值為計算值,測記漏量,計算透水率(Lu)。

  檢查孔數(shù)量:根據(jù)裂縫長度確定,當(dāng)裂縫長度<3m時

  不設(shè)檢查孔,當(dāng)裂縫長度>3m時,每3m設(shè)1個。

  壓水處理后透水率遠(yuǎn)小于0.1Lu,滿足設(shè)計要求。

  五、結(jié)語

  由于裂縫產(chǎn)生的原因比較復(fù)雜,在采取一系列措施后,雖然沒有根本上杜絕裂縫的產(chǎn)生,但對控制和減少裂縫起到了一定作用,且裂縫發(fā)展也比較緩慢。這說明采取的措施是有效的。

  另外,貼嘴灌漿法的應(yīng)用有效灌注了引水隧洞的砼裂縫,裂縫處理質(zhì)量滿足規(guī)范和設(shè)計要求,處理效果得到了工程設(shè)計、監(jiān)理及驗收專家組的肯定。

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